裝飾一窯三線使用輕堿降成本
眾所周知,玻璃使用重堿效果好:易供料、混合好、飛散少、熔化好、保護窯爐延長使用壽命。目前,裝飾一窯三線窯爐安全已經運行了近兩個窯期,但生產成本相對較高是擺在公司面前一個現實的問題,如何盡量延長其使用壽命,又降低生產成本呢?在對窯爐進行熱修的同時,車間在公司領導的正確指導和工藝處等職能部門的配合下,開始嘗試使用輕質堿進行配料。
輕質堿顆粒小、易飛散、易結塊。因此,在克服供配料容易遇到的難題上,車間有針對性采取了幾種措施:一是改進純堿除塵系統,減少除塵管路上的彎曲,以減少阻力。同時,對除塵器中的濾筒進行徹底清理,保證除塵效果,保護了職工健康和周圍環境;二是對電磁振動給料機加排料口和原料輸送皮帶加強密封,減少飛散;三是嚴格控制加水時間和加水量,保證混合效果;四是與熔化工段及時溝通,隨時了解熔化情況和飛散情況,以便對配合料水分及時調整。
通過各種措施,目前輕堿使用效果較好,自停用重質堿以來,共使用輕質堿460噸,節約原料成本13.57萬元,平均每塊磚降低成本約0.15元。在提升效益的同時,也提高了產品在市場上的競爭力。
高紹斌 李春紅
添加時間:2011-09-27 瀏覽次數:2533

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