根據深加工車間的訂單需求,制造二部需要生產2000塊直透半坯磚。車間領導考慮銷售需求和生產實際情況,決定將直透半坯磚生產和維修設備一起進行,縮短停機時間,提高成品率。
為保證生產的順利進行,生產前召開了小型生產準備會,會上就直透半坯磚的產品缺陷、質量標準、設備檢修、人員安排等事宜做了周密的安排,將生產過程中可能會出現的問題逐一分析解答,確保萬無一失。
1月23日上午9時,根據準備會的安排,維修人員將退火爐前面的罩子和推磚機拆下;9時30分,第一隊五人穿著長袖工作服、戴上安全帽和厚手套,開始用長達2.2米的鐵鏟子從1#網帶上鏟半胚放置在打開的退火爐內網帶上。由于是人工操作,在擺放過程中出現了炸紋和碰倒的問題。第二隊的邱書強在旁邊看在眼里、急在心里,有沒有更好的辦法減少廢品呢?思來想去,覺得還是最原始的辦法—直接用手放最有效。說干就干,他穿上長袖防護服、戴上口罩和石棉手套,直接用手在網帶上抓取半坯,冒著近百度的高溫放入退火爐中。這種方法看似笨拙原始,但由于是直接用手戴上石棉手套操作,這樣就避免了炸裂和傾倒的問題。大家見行之有效,就紛紛改用這種方法,在接下來的三個小時中,大家克服了高溫、燙手等困難,用這種方法進行操作。經過統計,本次生產半坯三小時,合格品2890塊,成品率達到78.32%,創出了自生產半坯磚以來的最好紀錄。通過改變生產模式,大大提高了生產效率、降低了制造成本,雖然熱了一點、累了一點,但是大家的心里非常開心和自豪。
于 艷