振華浮法多措提產保質降成本
為實現全年工作目標,近期浮法不斷提高產質量,降低能耗,節約成本,效果顯著。
一是強化原料管理。一段時間以來,砂巖、白云石均出現供應緊張的局面,技術中心派專人全天跟蹤,緊盯卸車,避免二、三線混料,確保砂巖鐵含量穩定,并減少倒運,加強巡視。近期,部分白云石塊料中混有少量鐵鉻塊,造成玻璃板面鐵泡、黑色鉻夾雜物等缺陷產生。鐵鉻塊由于容易被白云石粉末包裹,很難從外觀上檢驗,為此,原料車間加強除鐵器的清掃,確保除鐵器的使用效果。同時技術中心加強對白云石的監管,此外在劉總的督促下,原料車間和技術中心加大對兩條線碎玻璃鋪撒的監管力度,確保碎玻璃鋪撒全覆蓋,無生料、尾料發生。
二是減少外購碎玻璃使用量。通過近幾年的實踐及巖相分析的不斷提高,證明外購碎玻璃的使用對玻璃質量會造成一定影響,且每噸外購碎玻璃較配合料成本高300多元。二線、三線碎玻璃比例分別為10%、9%,在玻璃行業已屬較低。隨著近期三線質量的穩定提高,落板碎玻璃仍不夠,再降是否對熔化有影響,都是未知。經過認真、細致的測算和綜合考慮,三線先降至8.5%,通過近幾天的觀察,對熔化基本上沒有影響,根據碎玻璃倉位情況,下一步再降至8%。每天減少外購碎玻璃使用量6.4噸,每月直接節約成本6萬元左右。
三是優化原料配方。隨著純堿價格的不斷攀升,為降低成本,在二線試用“以硝代堿”,但是通過實踐發現,芒硝含量提高純堿量下降,熔化困難,勢必大量增加燃料用量。經過權衡對比,在確保玻璃質量的前提下,降低芒硝含率。三線更是根據玻璃質量和窯內料堆、泡界線情況,在碳粉的使用上不斷摸索,力求熔化工況及玻璃質量最佳。
四是提高拉引量。三線克服種種不利因素,從3mm開始逐步提高拉引量,在確保斑馬角穩定的情況下,本次3mm日均產量突破10000重箱。目前三線每天提高拉引量5噸左右,直接增產100重箱左右,且近兩個月一直質量保持在87%以上。
解麗麗
添加時間:2013-11-29 瀏覽次數:2232

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