浮法公司煙氣測試促節能生產
近期,由于天然氣和石油焦粉燃料的頻繁更換,為保證燃料的最佳配比,浮法微電處、工藝處對二線窯爐進行煙氣測試,測量窯爐內的各種氣體成分,利用煙氣分析技術,測定窯內氣氛,推進公司節能生產工作進行。
二線窯爐冷修改造后拉引量為730t/d,能耗約占生產工藝總能耗的80%以上,所占比重很大。提高燃料燃燒效率是節能降耗的關鍵所在,決定了玻璃的質量和能源使用率。為此,公司借助煙氣分析技術檢測燃燒過程,及時掌握窯爐燃燒氣氛和燃燒參數,通過對燃燒參數的綜合分析,找到窯爐最佳燃燒點。即燃料與空氣(氧氣)配比合理,既不會出現不完全燃燒,也不會造成過剩燃燒。這樣,燃料就得到了最充分的利用,以達到提高燃燒效率,節能降耗、降低成本的目的。另外,還可以掌握實時的煙氣濃度,計算煙氣排放量,以促進減排工作的進行。
及時進行煙氣測試,為二線熔聯燃料的最佳配比提供了科學可靠的數據基礎,對窯爐節能減排和設備管理維護也起到了推進作用。
王春梅
添加時間:2014-12-05 瀏覽次數:2098

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