密切關注 縝密分析 解決產品質量缺陷
——裝飾制造二部千方百計解決氣泡問題
玻璃產品中出現氣泡是一種比較明顯的質量缺陷,在質量標準中明確了相應的判定標準。但是,為了進一步提升產品質量,提高產品競爭力,內部質量要求更是嚴格。
4月2日,裝飾制造二部二線產品中出現密集的微氣泡,不能達到質量要求。車間領導組織人員進行分析,并根據以往經驗形成解決方案。
考慮到出料量大于現在的熔化率,造成氣泡在玻璃液中沒有充分析出,針對這個問題,首先降低了二線機速,降低出料量,但效果不明顯。
再考慮到料道溫度不均衡,破壞了料道中玻璃液的平衡,造成二次氣泡的產生,對各區溫度進行紅外線觀察,與控制儀表顯示值基本一致。且通過觀察孔發現料道中的玻璃液中,沒有明顯的氣泡出現,排除了此類問題。
另外考慮到料道內落入雜物,與玻璃液混合后,造成氣泡的析出。根據這個原因,安排成型人員進行了多次停機放料、調整轉筒速度等,也沒有起到作用。
車間主要負責人及當班值班長全部集中到二線成型控制室,針對這個問題,進行了一次深入討論。根據實際的情況,排除了料道前端產生氣泡的因素,主要將精力集中在低溫區及料盆位置,最后,鎖定在低溫區,懷疑是料道加熱硅碳棒接觸玻璃液產生的微氣泡。
車間立即安排電工對低溫區熱硅碳棒逐一進行排查,最后發現有一組電偶測量值出現異常。當班值班長將料盆前端的保溫蓋板打開后,發現有一根硅碳棒彎曲,與玻璃液接觸,由該部位生成了二次氣泡,經過一番努力后,將此硅碳棒成功取出,隨即成型恢復正常生產。
此時,已是晚上8點,車間主任、分管副主任、當班值班長及現場人員,雖然都已經非常疲憊和勞累。但大家的臉上都流露出高興的表情。因為在硅碳棒取出之后,就發現微氣泡瞬間消失了,大家又共同解決了一個生產中的難題,集體的力量又一次發揮了重要作用。 董保山
添加時間:2015-07-17 瀏覽次數:2085

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