裝飾制造二部攻堅克難改造投料機
裝飾制造二部原設計熔化采用XGC780型懸掛式變頻調速投料機,主投料和副投料機交替作業,將混合料連續推入窯爐內,并按生產工藝,延固定方向旋轉流動,形成玻璃液的循環流動。
這種交替間歇作業雖然對設備運行及保養都有很多優勢。但是,同時也存在一定缺陷,就是混合料堆經過投料機向窯爐內推料時,會因為投料口的設計尺寸,在同樣出料量的情況下,會造成料層厚度較高,對于爐內混合料的預熔存在一定不利因素。對后序的玻璃液氣泡析出及生料產生的結石都有一定影響。
為解決以上缺陷,提高玻璃液熔化質量,結合一部單機投料改造后的經驗,公司決定將制造二部投料方式改為單機投料。
為做到在最節省資金的情況下完成此項改造項目,公司使用由光伏公司調撥來的投料機。由于其安裝尺寸與現場有多處不能符合,需要進行細致的改進,才能符合安裝要求。
車間抽調維修技術骨干,研究改造方案。由于是窯爐施工和設備改造在同時進行,改造尺寸如果出現些微偏差,就會在實際安裝中無法就位,且在運行過程中,會出現過度磨損或損壞。將會嚴重影響正常使用,出現玻璃液面波動。
根據測量尺寸,整體機座需要提高500毫米,維修人員認真核對尺寸后,使用鋼板進行制作。在機座的制作過程中,再三測量,確保尺寸的統一。然后,再將輪軸和機座安裝后,與投料機進行連接,整機尺寸達到了投料要求高度。
組裝完畢后,利用天車、手拉葫蘆、千斤頂等專業工具,將投料機移至預埋的投料機軌道上,整機前后移動靈活,達到設計要求。
投料機的改造,可以有效提高玻璃液的熔化質量,穩定玻璃液面高度,對提高產品質量和產量起到了至關重要的作用。同時,單機運行可以大幅降低備件及運行費用,最大程度節能降耗。
董保山
添加時間:2017-03-06 瀏覽次數:2126

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