裝飾一窯三線換產檢修合理節約停機時間
近日,一窯三線接到1995換產1980生產任務,立即組織更換模具、調整拾取設備、更換熔接托盤等相關準備工作。在工藝操作上,調整供料道溫度、料滴溫度、沖壓高度、剪切次數等。不僅如此,還有重要任務,在換產的同時,進行沖壓系統6條控制線路的集中更換。
5月3日,經過充分的前期準備工作后,維修人員、操作人員及相應的更換備件到位。8:40分,換產正式開始,維修人員和操作人員在設備安裝的同時,共同進行設備的維修,達到節約換產時間的目的,現場一片火熱場景。更換模底板、沖頭、夾爪、托盤、電磁閥,大家按部就班,井井有條。
更換此次的沖壓線路是重頭戲,他是排查沖壓和轉臺故障的重要一環,這種線路的更換,由于線路長,6條電纜共需要36個接入點,維修時間需要和其他維修和換產并行。
11:30分,設備具備開機自動運行條件。接下來,成型操作人員開始了生產滴料和自動操作,達到控制要求,隨之開始生產。一塊塊空心磚成品從退火爐中傳送到了包裝工段,包裝人員打包裝箱,完成了1980磚的換產和維修全部過程,制造一部用最快的換產時間同時加上維修,又一次出色的完成了換產任務和檢修任務,節約了獨進行設備檢修的停機時間。 呂 豪
添加時間:2017-12-06 瀏覽次數:2028

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