晶華藥玻原料車間成功改造石英砂備用提料設備
藥玻原料車間自投產以來,一直是一、二車間共用一臺石英砂提升機提料,長石由一臺提升機提料。隨著兩個車間出料量逐步增加,現每天石英砂提料量達到130噸以上,而長石提升機提料量僅為10噸左右。相比而言,石英砂提升機存在明顯的“小馬拉大車”現象,運行時間長,設備磨損加劇,設備運行中特別是運行后期,一旦出現故障,由于沒有備用設備可替換,將直接影響到兩個車間的正常生產。
為解決這一隱患,車間組織技術骨干人員集思廣益進行研討,制定可行性應對方案。經過反復地推敲,實地查看,車間決定在長石提升機上做文章。也就是通過改造,將長石提升機改造成石英砂的備用提料設備。同時,為了節能降耗,本著最少投資的原則,車間決定改造原煤氣爐廢棄的輸煤設備,得到公司領導的認可和批準。
首先,在樓頂長石下料溜子部位另外開出一個溜子口,作為石英砂應急提料備用倉口。
第二步,拆除、吊運原煤氣爐四樓廢置的舊輸煤機。車間維修人員在一車間窯爐隊人員的協助下,通過吊裝設備,安全將輸煤機運到原料車間樓頂。
第三步,根據長石提升機與石英砂提升機的位置尺寸對輸煤機進行改造,組裝調試完畢,作為連接長石提升機至石英砂提升機倉口的輸送設備。
整個改造過程都是穿插在日常生產工作之中進行,歷時將近1個月,此次改造才最終完成。截止目前,該設備已順利通過現場調試,此次改造工作大功告成。
此次石英砂備用設備的改造,將大大緩解石英砂設備運行隱患,避免因石英砂“一條腿走路”對兩個車間配料生產的不利影響,實現了石英砂這一最大噸位原料的上料雙保險,可以更好的滿足配料要求。而且,通過對廢置設備的修舊利廢,此次改造基本不產生改造費用,既滿足了生產需求又節約了投入,一舉兩得。
曲文燕
添加時間:2018-04-19 瀏覽次數:2109

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